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皮革企業(yè)污水處理方案

作者:supman 日期:2011/10/9 15:24:38
 
  摘要:隨著經濟的發(fā)展,合成革已越來越多被廣泛地應用,也帶動了革基布產業(yè)的發(fā)展。本文結合實例分析了改良AB生化法處理革基布廢水的工藝流程,實際應用表明該工藝具有可操作性強、高效、運行穩(wěn)定、低運行成本等優(yōu)點。 關鍵詞 環(huán)境保護 革基布廢水 AB法
     實例分析 隨著經濟的發(fā)展和科技的進步,在使用革制品中合成革已越來越多被廣泛地應用,由于皮革品的增多和真皮量的不足,促進了合成革技術的不斷更新,合成革技術的發(fā)展也帶動了革基布產業(yè)的發(fā)展。通過引進國內外先進設備,開發(fā)適銷對路的高檔合成革基布產品對提高企業(yè)經濟效益具有重要的作用。 聚氨酯等高聚物(PU)革基布生產工藝過程中退漿、漂白、卷染和清洗等工段將產生一定量的廢水,此外車間地面還有一定量的沖洗水。目前在中文文獻上尚無革基布廢水處理方法的介紹,我們在實踐中得知,革基布廢水和印染廢水有相似之處,但又有所不同。根據有關文獻資料[1-4],目前,印染廢水的處理方法主要有化學法(化學混凝法、化學氧化還原法、光催化氧化法、電化學法)、物理化學法(吸附(氣。┓、膜分離技術、超聲波氣振技術)、生物法。我們認為,對革基布生產工藝產生的染整廢水,采用化學混凝和生物處理相結合的方法,是有效的,技術上和經濟上都是可行的。 一、水處理工藝方案 印染企業(yè)排放的廢水成分比較復雜,廢水中含有難生化降解的物質,如各種染料、化學漿料和大分子量的化學助劑等,又含有易生化的物質,如淀粉等。廢水的色度和pH值較高,在廢水處理技術上有一定的難度。革基布染整過程中所排放的廢水與一般印染廢水又有所區(qū)別。由于革基布生產工藝以及使用的染色劑、助劑等用量大、種類多。因此革基布染整廢水的污染物的濃度比一般印染廢水要高;其次,革基布在整理染色過程中,會掉落很多細小絨毛纖維,廢水中懸浮物很高,在廢水處理過程中必須通過多道格柵及多次沉淀,才能達到理想的處理效果;另外,由于革基布坯布大部分是經過化學漿或淀粉漿處理過的,經蒸煮退漿后,大部分漿料要轉移到廢水中,使得革基布廢水處理后產生的污泥量大粘性強,污泥脫水干化也成為一大難題。我們采用化學混凝結合兩級生化法即生物吸附-兼氧水解-好氧生化為主體的改良型AB生化法,較好地解決了革基布生產工藝產生的染整廢水處理難題,取得了理想效果。 該工藝的主要特點: a、多級生化,菌種多樣,污染物降解完全。工藝流程中設置了兩段兼氧水解,充分發(fā)揮了兼氧水解功能,將難生化的大分子和高分子化合物降解成易生化的低分子化合物,為后續(xù)好氧生化處理創(chuàng)造了有利的條件,可充分發(fā)揮好氧生化功能。同時由于兼氧段在低溶解氧和高污染負荷下運行,去除單位COD負荷能耗低。 b、各生化段隔離,防止不同菌種相互競爭,提高污染物去除率。流程中設置了斜板隔離池,使兼氧段的兼氧微生物與好氧生物段的好氧微生物隔離,避免了兩種不同的微生物混合競爭而抑制好氧生化功能的弊端。提高了好氧生化功能。 c、充分利用生物混凝,降低混凝劑的用量和污泥產生量。工藝流程中兼氧和好氧段污泥回流,并設置了生物吸附反應段,使回流污泥和污水中的污染物被吸附、卷帶。與污泥不回流工藝相比,混凝劑用量可減少約30%,產生的污泥量也相應減少。 d、藝布局合理緊湊,占地面積小,操作管理方便。調節(jié)池布置在地下,其余處理池均布置在地面,同一水平面上系同一大水池隔成不同的功能池,整個系統連續(xù)流動運轉,連續(xù)出水。 e、兼氧好氧聯合處理,脫氮除磷效果好。
解決注意事項:
(一)、混凝劑的選擇 混凝劑的選擇是本工藝的一個關鍵,革基布染整過程中采用硫化染料的比例較大,因此革基布廢水具有色度高、有機污染嚴重的特點,如果混凝劑選擇不當,往往會產生大量的硫化氫氣體,造成二次污染。選用硫酸亞鐵作混凝劑,硫酸亞鐵中的二價鐵與二價硫生成溶度積很小的硫化亞鐵沉淀,在一定的pH條件下凝聚沉淀效果較理想,幾乎不產生硫化氫氣體,處理后廢水色度和硫化物含量大大降低,實際運行脫硫率可達95%以上。
(二)、初沉池設計 革基布廢水具有色深、懸浮物含量高的特點,因此沉淀脫色混凝處理工藝是關鍵,混凝處理效果好,后續(xù)生化處理效果會更好。所以初沉池采用兩級串連設計,實際運行表明,廢水混凝后經兩個初沉池沉淀,色度和懸浮物去除率可達95%以上。
(三)、沉淀污泥脫水及處置 絮凝沉淀是污水處理過程中重要環(huán)節(jié),但絮凝沉淀效果好,并不等于出水好。革基布廢水懸浮物含量高,廢水處理后產生的污泥量大,要獲得穩(wěn)定的良好的出水要求,必須將沉淀污泥及時排出經脫水后及時外運、安全處置。
(四)、調節(jié)池惡臭抑制措施 由于革基布生產工藝中使用了硫化染料及硫化堿,含硫廢水進入調節(jié)池后停留時間較長,池底污泥發(fā)生厭氧現象,另外調節(jié)池里因酸性廢水的進入(水膜除塵噴淋水),使調節(jié)池里的pH值降低,當上部曝氣時會釋放出部分硫化氫,使周圍環(huán)境產生難聞的惡臭。廢水中的硫化物只有形成游離的硫化氫,才能釋放到空氣中產生惡臭,我們從理論上分析可知,硫化物中的游離硫化氫含量與pH值有直接關系,如果把調節(jié)池中廢水的pH值提高到9~10,廢水中游離硫化氫百分含量將接近零。所以進調節(jié)池的廢水滴加液堿,控制pH值可消除惡臭。 (五)、運行成本分析 運行成本由電費、藥劑費及人工費等組成。每處理一噸廢水電費約0.32元;每處理一噸廢水硫酸亞鐵費用約0.45元,堿劑費用約0.04元,合計藥劑費約0.49元;每處理一噸廢水人工費約0.10元。每處理一噸廢水運行成本約0.91元。 采用改良的AB生化法處理革基布廢水,CODcr、 BOD5、色度、SS、硫化物去除率可達95%以上,處理后出水符合GB4287-92《紡織染整工業(yè)水污染排放標準》的Ⅰ級排放標準。該法具有高效、運行穩(wěn)定、低運行成本等優(yōu)點。
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